终于,结果出来了硬度指标等同。这么快就搞定了吗?王进水如同在梦中,拿了条新生产的密封条放冰箱里给调到最低温负三十度,保温几小时后拿手上,还是柔软有弹性。我们可以弹冠相庆了,这个不是梦是真的,小组成员欢声鼓舞。已经有两天两夜没合眼了,得好好的去补上一觉。
睡醒后红着双眼回到工厂,分析室传来了一个坏消息,尺寸指标不合格,比规定的大了一丝。
不会吧,这个指标在用普通的塑料配方自配的时候,从来没有出过,直接釆购了耐低温塑料粒子,不存在配方问题,稳定性会更好才对,为什么会出现这个问题呢?王进水感到很难理解。这个检测十分简单,就是拿游标卡尺量一下,反复核对分析结果后,确定尺寸确实是大了一丝。
“可能是模具的问题,我们停产了好几个月。模具可能会生锈。除锈以后,模具内部尺寸就会比原来的大了一些。”李新炎拿着模具头比划着,提出自个的观点。“机修车间还有备用的新模具,我们换上再试一批?”
半天时间以后,结果出来了,还是一样,大了一丝。
“塑料不是硬质材料,它有一个弹性形变。本次的塑料粒子在成分上以前的塑料粒子有差别。弹性形变程度不一样,所以,导致了尺寸上面有细微的差别。要解决这个问题,就需要重新开模具。”王进水根据资料检索,结合生产经验做出了这个判断。
一解释之后,这个道理大家都理解了,集体形成了共识,可共识归共识,模具的尺寸具体怎么开呢?密封条的截面是不规则形,不像圆形方形一样的规则产品,按比例进行放大就行。
这个儿模具怎么开?王进水特邀了机修车间的周主任参与讨论。
“你们给我图纸,我肯定给你按图加工出来,精度达不到是我的无能,可这个有膨胀曲率的事情,我也无能为力。”周主任双手一摊,耸了耸肩膀。
怎么办?王进水姜科军李新炎三人一核计,根据估算重新开了一个模具。
又是闹心的一天,挤出来以后,这次的尺寸不是大了,而是偏小了一丝。
怎么办?再调模具的尺寸。压出的产品外型尺寸对了,可局部细节的尺寸有些偏大,有些偏小。
不断的修改模具,无限接近,到最后肯定能够拿出合格的产品的。可是每试一次就会消耗100公斤左右的耐低温塑料粒子。试验次数过多,我们的原料就会断档,再进口是不可能的,无论是时间上还是在预算上。
必需要找出计算方法,可是谁有这个计算能力呢?中试走入了又一个的困境。